智能化選煤廠一體化解決方案服務(wù)商

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          重介控制系統(tǒng)

          系統(tǒng)簡介:

          由于不同礦井的煤質(zhì)不同;并且在洗選不同灰份的原煤時,懸浮液密度控制系統(tǒng)將有所變化,密度控制系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)不同的煤質(zhì)和擾動因素的變化,采取相應(yīng)的控制方法,實時調(diào)整控制參數(shù)。因此研究現(xiàn)場煤質(zhì)變化和擾動因素的變化,及控制系統(tǒng)的變化趨勢,并為此建立專家控制系統(tǒng),顯得十分重要。我公司利用現(xiàn)場總結(jié)的經(jīng)驗,根據(jù)過程響應(yīng)及環(huán)境條件,針對選煤廠工藝過程的動態(tài)數(shù)學(xué)模型辯識,編寫了基于脈沖試驗法的過程模型辯識程序,該程序可給出過程的脈沖響應(yīng)曲線和模型參數(shù)。


          系統(tǒng)功能:

            1、密度自動調(diào)節(jié)回路
             在合格介質(zhì)泵出口管上設(shè)置密度計,檢測系統(tǒng)合格懸浮液密度,合格介質(zhì)泵入料管上安裝補(bǔ)水電動調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)加水量的大小,根據(jù)提供的煤質(zhì)化驗資料,確定出密度預(yù)定值,在調(diào)試過程中加以修正,從而建立數(shù)學(xué)模型。由介質(zhì)密度的給定值與檢測的實際進(jìn)入混料桶密度值經(jīng)過PLC的數(shù)學(xué)運(yùn)算,其輸出控制電動調(diào)節(jié)閥動作,決定電動調(diào)節(jié)閥和電動執(zhí)行器的開度以控制加水量,達(dá)到穩(wěn)定介質(zhì)密度的作用,保證洗選效果。
            2、液位自動調(diào)節(jié)回路
             設(shè)置連續(xù)測量液位計,自動檢測各類介質(zhì)桶的液位。其信號送入控制主機(jī),與設(shè)定工作液位值相比較后,通過PLC的運(yùn)算輸出,通過電動執(zhí)行器控制分流箱開度,使介質(zhì)桶的液位維持在設(shè)定的范圍之內(nèi)。設(shè)定高、低報警液位,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)異常,合格介質(zhì)桶液位低于低報警液位時報警,并停止給煤;合格介質(zhì)桶液位高于高報警液位時報警,并加大分流箱開度。
            3、壓力自動調(diào)節(jié)回路
             在旋流器的合格介質(zhì)入料口設(shè)置壓力傳感器,將檢測到實際旋流器入口壓力與工藝所需的設(shè)定值進(jìn)行比較,控制變頻器的頻率,從而控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,使旋流器入口壓力維持在設(shè)定的范圍之內(nèi),達(dá)到穩(wěn)定的壓力,保證產(chǎn)品分選效率及產(chǎn)量。若液位低于設(shè)定值,旋流器PLC向介質(zhì)補(bǔ)加系統(tǒng)發(fā)出信號,向合格介質(zhì)桶補(bǔ)加合格介質(zhì)和清水,直到壓力達(dá)到設(shè)定值;其次,若介質(zhì)桶液位不低于設(shè)定值,旋流器PLC輸出正偏差信號,增加變頻器的輸出頻率,入料泵的出口壓力增加,即增加旋流器入口壓力;如果旋流器入口壓力大于設(shè)定值,旋流器PLC輸出負(fù)偏差信號,減小變頻器的輸出頻率,旋流器入口壓力降低,從而保證旋流器入口壓力的基本恒定。
            4、煤泥含量自動調(diào)節(jié)回路
             介質(zhì)分流箱設(shè)電動執(zhí)行器。系統(tǒng)用采集到的合格介質(zhì)密度和磁性物的含量值自動算出合格介質(zhì)中的煤泥含量并與設(shè)定的煤泥含量范圍比較,若超出這個范圍,由PLC自動控制電動執(zhí)行器擋板,使其開度增大以分流部分介質(zhì)去稀介質(zhì)桶,再去磁選機(jī)進(jìn)行脫泥處理,以降低合格介質(zhì)中的煤泥含量;反之,則使其擋板開度減小,減少介質(zhì)分流,以穩(wěn)定煤泥含量。 


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          系統(tǒng)特點(diǎn):

          ◆ 通過多種自動化測控儀表以及通訊技術(shù)的應(yīng)用,實現(xiàn)對懸浮液密度、液位以及旋流器入口壓力的自動控制。
          ◆ 對自適應(yīng)控制、模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、人工智能等現(xiàn)代控制算法進(jìn)行研究,并積極探索一種能夠快速準(zhǔn)確的檢測和穩(wěn)定控制合格介質(zhì)桶液位的更合理的控制策略。
          ◆ 通過軟件開發(fā)數(shù)據(jù)采集程序,并通過OPC技術(shù)實現(xiàn)了重介選煤車間的工藝參數(shù)在車間LED大屏幕上實時顯示。
          ◆ 比傳統(tǒng)分離式的設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)更加方便、直觀,可以準(zhǔn)確可靠地完成控制任務(wù),實現(xiàn)了重介選煤車間設(shè)備的集中控制、自動保護(hù)、報警預(yù)告以及生產(chǎn)工藝參數(shù)實時監(jiān)測和自動調(diào)節(jié),并且能夠及時對現(xiàn)場非正常動作報警處理;對選煤車間關(guān)鍵機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行情況能夠?qū)崟r監(jiān)測、記錄;實現(xiàn)了選煤廠生產(chǎn)和監(jiān)控的自動化。
          ◆ 使用PLC的軟PID功能塊來實施自動調(diào)節(jié)。既能簡化控制系統(tǒng)配置,又能節(jié)約工程投資,實現(xiàn)控制和調(diào)控的高度集成。
          ◆ 不僅充分滿足選煤廠的洗選要求,而且提高了單位勞動生產(chǎn)率,降低了工人的勞動強(qiáng)度,提高經(jīng)濟(jì)效益明顯。
          ◆ 具有技術(shù)先進(jìn)、功能強(qiáng)、適應(yīng)性好、控制性能優(yōu)異和可靠性高等優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)場應(yīng)用效果良好。


          系統(tǒng)主要參數(shù): 

          ◆ 密度自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制精度可達(dá)到±2‰g/ml。
          ◆ 壓力自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制精度可達(dá)到±0.001MPa。
          ◆ 液位調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制精度可達(dá)到±3%。
          ◆ 煤泥含量自動控制系統(tǒng)控制精度可達(dá)到±10g/ml。


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